高低溫濕熱(rè)試驗箱售後故障改造之戰案例
2019-12-16   作(zuò)者:91麻豆国产免费儀器

一、故障分析:   

 (1)此台設備是該企業關鍵設備,停機後(hòu)對生產造成很大影響,因預(yù)冷器接口以前已經有兩次震裂,經過了兩次焊接後表麵已(yǐ)經氧化嚴(yán)重,無法(fǎ)再焊接修複,所以隻能更換預冷器。但如(rú)果不采取措施,新購置的預(yù)冷器依然(rán)有振(zhèn)裂的可能,一振裂,就造成R404A製冷劑泄露,由於此製冷劑為目前最先進的環保製冷劑,價格昂貴。為確保新購置的預冷器不被振裂,能夠長(zhǎng)期正常(cháng)運行,決定對新購置的預冷(lěng)器進(jìn)行技術改進,重新焊接(jiē)、加(jiā)固(gù),使其端口沒有明顯的振動(dòng)。

(2)把壓縮機冷卻風機拆下(xià)來分析原因,發現電(diàn)機沒有滾珠軸承,而是使用筒瓦軸承,由於長時間高溫運行筒瓦產生了(le)變形,風機在轉動時風機(jī)軸來回搖擺形成(chéng)死(sǐ)點,筒瓦軸承屬於一次性產品,無法修理,隻(zhī)能更換。經與我司技術工程師(shī)聯係,該(gāi)風機為墨西哥生(shēng)產配套,購買周期不能確定,價格昂貴。所以(yǐ)決定(dìng)用國產風機代替,但這台風機電壓為單相220 V,國產的220 V同功率、同體積的風機找不到(dào),體(tǐ)積大小一樣的功率又很大,不能直接代替,最後找到一台三相380 V風機,各(gè)項參數(shù)可滿足(zú)需要,但是原控製線路不(bú)能滿(mǎn)足(zú),必須改造控製回路,滿足設備需求。


二、實施方案

(1)堆焊(hàn)加固。新購置的預冷 器進氣端是用高溫自(zì)動焊的工藝焊接成型,焊(hàn)層較薄,強度不夠(gòu),裝在震動較大(dà)的設備上容(róng)易震裂。這次采取了銀焊條堆焊加固工藝(yì),對其焊接點進行二次堆焊(hàn),使焊層厚度達到原(yuán)來的3倍,抗震裂的能力大大提高。

(2)端口加固。為了使焊接(jiē)後的端口更加結(jié)實牢固,在預冷器殼體和壓縮機排氣管的焊(hàn)縫位置加裝防震加強筋4道,成十字對稱型(xíng)。這樣一來,在加厚(hòu)焊接的基礎上又多了一道防震動移位的措施。

(3)加緩衝墊(diàn)。舊的預冷器固定方式為抱卡固定,預冷器端口隨設備底座震動較大,震動時沒有緩衝餘量,易與壓(yā)縮機排氣管形成共振,從而對預冷(lěng)器端口造成大的衝擊。修理時在原預冷器的(de)兩道固定抱卡下麵增設緩衝橡膠墊,這樣即使排氣管震動,預冷器還有一定的緩衝餘量,從而減少了震動對管口的衝擊。

(4 )加固工(gōng)裝。因(yīn)壓縮機震動強烈,致使排氣管振幅較大,如果(guǒ)不降低排氣管的振動強(qiáng)度,依然會對預冷器管口有較大(dà)的衝擊振動。所以在壓縮機排氣端和預冷器管口端(duān)之間加裝了防振動固定工裝(zhuāng)。通過對現場的(de)研究,在底座和箱體立柱兩個(gè)點加裝了兩套固定工裝,使壓縮機排氣(qì)管的振動強度降低,對(duì)預冷器管口端的衝擊進一步(bù)減弱。

(5)風機與壓縮機同步工作,先畫出改裝(zhuāng)後的圖紙,反複進行了分析(xī)推敲可行性。原理如圖1所示。


三、結束(shù)語

2015年11月(yuè)改造完成至今,預冷器管口端沒有明顯的振(zhèn)動,風機安裝完工後運(yùn)轉正常。為高(gāo)低溫濕熱試驗箱的正常工作提供了保障,同時也為公司節約了大量的(de)維修同費用。而且此類環測設備有好(hǎo)幾台,壓(yā)縮(suō)機冷卻風機有好幾台,本次改造為後續更換冷卻風機提供了很好的(de)解決方案,截止目前為止,以為該電子製造(zào)企業更換了4台冷(lěng)卻風機(jī)。